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Revista TECH Carlos Cisneros ISNN 2737-6036, Año 2024, Edición 4, páginas 11
Se obtuvieron en las siguientes pruebas las
mejoras en porcentaje en potencia:
La modificación del ducto de alimentación ha
resultado en una mejora del 6,34% en el flujo de
aire, al pasar de 41,89 a 44,55 CFM. Esta
optimización permitió alcanzar un mayor régimen
de revoluciones, subiendo de 4332,48 RPM en la
configuración estándar a 4607,07 RPM en la
versión modificada. Los cambios estructurales en
el ducto, como la optimización del diámetro y la
eliminación de restricciones internas, han facilitado
un flujo de aire más eficiente, incrementando la
cantidad de oxígeno disponible para la combustión.
Este aumento en el suministro de aire contribuye
directamente a una mayor potencia y rendimiento
general del motor.
La modificación del ducto de escape resultó en una
mejora del 6,67% en el flujo de gases expulsados,
incrementándose de 35,40 a 37,76 CFM. Esta
mejora permitió un aumento en las revoluciones del
motor, pasando de 3661,25 RPM en la versión
estándar a 3905,33 RPM en la versión modificada.
Las mejoras en el diseño, como la reducción de
restricciones en el ducto, facilitaron una
evacuación más eficiente de los gases de
combustión, disminuyendo la contrapresión dentro
del sistema de escape.
La incorporación de múltiples al ducto de
alimentación estándar resultó en una mejora del
2,99% en el flujo de aire, aumentando de 39,53 a
40,71 CFM. Esta modificación permitió también un
incremento en el régimen de revoluciones,
pasando de 4088,40 a 4210,44 RPM. Aunque la
mejora en el flujo de aire es relativamente modesta,
la utilización de múltiples facilita una distribución
más uniforme del aire hacia cada cilindro del motor,
lo que optimiza la eficiencia de la combustión y
permite un rendimiento más equilibrado.
La modificación del ducto de escape con la adición
de múltiples resultó en una mejora del 4,24% en el
flujo de gases expulsados, aumentando de 34,81 a
36,29 CFM. Esta mejora también permitió un
incremento en las revoluciones del motor, pasando
de 3600,23 RPM en la versión estándar a 3752,78
RPM en la versión modificada. La incorporación de
múltiples en el diseño del sistema de escape facilitó
una evacuación más eficiente de los gases de
combustión, reduciendo la acumulación de
presión interna.
La integración del carburador en el ducto de
alimentación modificado resultó en una mejora del
0,75% en el flujo de aire, incrementando de 39,24
a 39,53 CFM. Esta modificación también permitió
un ligero aumento en las revoluciones del motor,
pasando de 4057,88 RPM en la versión estándar a
4088,40 RPM en la versión modificada. Aunque la
mejora en el flujo de aire es modesta en
comparación con otras modificaciones, subraya la
relevancia del carburador en la mezcla aire-
combustible.
4. AGRADECIMIENTOS
Queremos expresar nuestros más sinceros
agradecimientos a todos los que hicieron posible la
ejecución de esta tesis. Como primer punto,
agradecemos a Dios por darnos la fuerza y
sabiduría necesaria para enfrentar cada desafío a
lo largo de este proyecto. A nuestras familias,
quienes han sido nuestra mayor fuente de apoyo y
motivación. Gracias por su cariño incondicional y
su confianza en nosotros. Sin su constante aliento,
este logro no habría sido posible. A mis
compañeros de estudio y amigos, quienes
estuvieron a mi lado en los momentos de mayor
incertidumbre. Gracias por su apoyo, su
compañerismo y por convertir este viaje en una
vivencia memorable.
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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